传统
煤矿人工手选弊端重重
山西平遥兴盛佛殿沟煤业,矿井位于山西省晋中市平遥县陈西村南,井田面积1.591平方公里,设计生产能力60万吨/年。
在煤矿原生产系统中,矿井毛煤经主井运输皮带运至筛分车间,经振动筛进行80mm分级。筛上大块原煤经过手选,与筛下80-0mm原煤汇集后一起进入原煤仓,再由汽车运至选煤厂进行重介洗选,矸石则落至矸石仓储存。
-人工手选弊端多
人工手选系统,除了劳动强度高、工作环境差和安全风险高等弊端外,还存在分选精度差、效率低等问题,选后精煤中会掺杂大量未捡出的矸石。
-洗选无效运费高
佛殿沟煤矿距离洗煤厂有一定距离,选后精煤中掺杂着的矸石会一并运输到洗煤厂洗选,途中产生大量无效运输费用。
-洗选成本损耗高
此外,手选未选出的大量矸石进入到洗选系统,洗选费用和设备能耗损耗也随之增加,同时矸石泥化导致煤炭洗选成本增加。
-智能化水平低下
人工手选作为最古老的选煤工艺之一,现已成为煤矿效益提升的关键瓶颈,也难以满足煤矿智能化、绿色化转型的发展需求。
2024年10月,佛殿沟煤业通过引进霍里思特T104复合式煤炭智能干选机,将人工手选系统升级改造为智能干选系统,对原煤进行干法预排矸。
T104复合式煤炭智能干选机和T104常规型的主要区别在于分离系统方面。复合式在气喷式分离执行机构的基础上增加了板推式分离机构,执行上限达到1000mm,破解了超大粒级物料的分离难题。
在霍里思特智能干选系统中,原煤无需破碎,经过筛分后可直接入选,佛殿沟煤矿实际入选粒级50-600mm。经过分选,矸石几乎均被排出,矸中带煤率大幅降低,实现精准预排矸,每年为煤矿节省成本500万元左右。
-替代人工手选
原有人工手选系统,根据煤矿正常生产情况,需要大量手选工人。采用智能干选系统后仅需少量人员,每年可节省150万元左右。同时,智能干选可以改善生产环境、提高作业安全。
-节省运输费用
原生产系统手选后的煤需运输至附近洗煤厂,根据当地汽车短倒费用计算,干法预排矸每年可节省运输成本150万元左右。
-节省选煤成本
通过干法预排矸,将矸石排出,减少后续选煤成本。根据当地重介水洗成本计算,每年可节省洗煤费用200万元左右。
-投资成本较低
独特的板推式分离设计,使煤矿无需增加破碎系统,人工手选车间可直接改造为智能干选车间,无需大规模的基建施工。
此外,智能干选高效、绿色、安全,推动煤矿智能化、绿色化转型发展。
未来,霍里思特将加强核心技术攻关,助力煤炭清洁高效利用,为煤矿高质量发展贡献力量!
7月18-20日
霍里思特将携最新技术及装备
重磅亮相新疆煤博会
F15展位
诚邀大家莅临展台
体验智能干选工艺
带来的高效与便捷